渗流中心在《科学通报》发表论文
发布者:系统管理员 发布时间:2014-12-18 浏览次数:4
近日,油气渗流中心博士研究生张磊在《科学通报》发表论文《页岩压裂中压裂液返排率低的孔隙尺度模拟与解释》。文章针对页岩压裂过程中,压裂液返排效率普遍很低的现象,基于高分辨率页岩岩样电子显微镜扫描图像,利用马尔科夫链蒙特卡罗方法重构得到页岩的三维数字岩心,采用具有高密度比的格子Boltzmann 模型,从孔隙尺度来模拟页岩中气水两相驱替过程。首先通过计算表面张力和相对渗透率来验证模型的准确性,然后模拟页岩数字岩心中的油水两相流动,页岩中首先饱和水(气)相,然后从一端注入气(水)相,模拟终止条件为驱替相在出口端发生突破,气水运动黏度比和密度比分别设置为10:1 和1:1000。水驱气过程中发生突破时,水相的饱和度为70%,而气驱水过程中发生突破时,气相的饱和度只有4.5%,给出了三维数字岩心中驱替相分布,在气驱水的过程中发生突破时,大部分水被滞留在页岩孔隙中,从而解释了页岩水力压裂中,压裂液返排效率低于10%的现象.
引用格式: 张磊,康钦军,姚军,等。页岩压裂中压裂液返排率低的孔隙尺度模拟与解释。科学通报,2014,59: 3197–3203
Zhang L,Kang Q J,Yao J,et al。The explanation of low recovery of fracturing fluid in shale hydraulic fracturing by pore-scale simulation (in Chinese)。Chin Sci Bull (Chin Ver),2014,59: 3197–3203,doi: 10.1360/N972014-00461
引用格式: 张磊,康钦军,姚军,等。页岩压裂中压裂液返排率低的孔隙尺度模拟与解释。科学通报,2014,59: 3197–3203
Zhang L,Kang Q J,Yao J,et al。The explanation of low recovery of fracturing fluid in shale hydraulic fracturing by pore-scale simulation (in Chinese)。Chin Sci Bull (Chin Ver),2014,59: 3197–3203,doi: 10.1360/N972014-00461